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自動加氯系統(tǒng) 


  1 前言    氯是給水處理中使用最廣泛的消毒劑,在管道水中維持一定量的余氯,不僅可以抑制水中的細菌再繁殖,防止管網(wǎng)污染;控制生物膜的形成;而且當水在輸送中受到再次污染時,還可起到一定的保護作用,抑制已入侵的病原菌的活力。同時它還有助于維持水質的美學(如減少色度等)。所以,維持管網(wǎng)余氯是保證水質的一項重要措施。    目前,各水司對如何合理加氯問題都表現(xiàn)出極大的興趣,但真正做到合理加氯的供水系統(tǒng)則很少。凈水中余氯濃度太低不能很好地起到消毒作用,太高則會導致水廠附近管網(wǎng)水的氯濃度較高,產(chǎn)生味覺及嗅覺的不適,浪費藥劑,提高生產(chǎn)成本,同時消毒副產(chǎn)物濃度增加,使水質安全性降低。因此各水司都努力尋找加氯量的平衡點,即在保證消毒滅菌的同時,盡量減少消毒劑用量。信息化技術是供水系統(tǒng)發(fā)展的必然趨勢,采用先進的自動化加氯控制系統(tǒng)是水廠實現(xiàn)自動化必不可少的措施之一。2 自動加氯控制原理    為達到消毒效果,又不造成氯氣的浪費,必須根據(jù)原水流量的變化及后續(xù)水質的變化及時調(diào)整加氯量的大小。顯然采用人工調(diào)節(jié)是很難實現(xiàn)的,采用先進的控制技術實現(xiàn)加氯自動化是很有必要的。采用如圖1所示的自動加氯控制系統(tǒng)。    目前,凈水廠大多有預氯化措施,故加氯系統(tǒng)通常包括前加氯和后加氯。前加氯投加點的位置主要從工藝的角度來考慮,常設在原水總管上。加氯控制方式一般采用原水流量配比加氯方式,其控制原理為:加氯控制器根據(jù)原水流量的變化以及設定的投加率自動調(diào)節(jié)加氯量。后加氯通常是濾后加氯,加氯點一般設在清水池進水管。后加氯是保證出廠余氯的主要環(huán)節(jié),它直接關系到出廠水余氯的合格率和穩(wěn)定性,因此,后加氯控制相對前加氯而言是比較復雜的。常采用復合環(huán)自動加氯方式,即根據(jù)濾后水流量及出廠水余氯反饋控制方式構成復合環(huán)控制。其控制原理為:加氯控制器根據(jù)原水流量以及投氯后取樣水中余氯值和設定的余氯值,通過PLC中的PID(比例、積分、微分)調(diào)節(jié)控制加氯量,輸出一個控制量來控制加氯機的投加裝置(如控制閥門開啟度調(diào)節(jié))形成一個閉環(huán)控制,使余氯值向設定值逼近,確保出廠水余氯指標。余氯的設定值應根據(jù)水質要求進行設定,保證管網(wǎng)中余氯符合飲用水標準。隨著季節(jié)和氣候的變化和供水管網(wǎng)的情況以及原水水質的不同,余氯的設定值應隨時進行調(diào)整。為了能較穩(wěn)定控制加氯,應在氯后總管上設置流量計,以便將濾后水流量引入到加氯控制中,采用比例加PID的復合環(huán)控制。                                                                                                            


  圖1 自動加氯示意圖                         


 圖2 加氯工作流程圖   

    如圖2示:前加氯系統(tǒng)與后加氯系統(tǒng)共用一個氯氣氣源,共設兩組供氯氯瓶,兩組氯瓶互為備用.,根據(jù)氣瓶壓力自動切換。如當正在使用的一組氯瓶出口管上的壓力小于某個值時,壓力式自動切換器將自動切換到另一組氯瓶,保證連續(xù)供氯。在加氯自動控制系統(tǒng)中,將PLC的模擬量輸出信號送給加氯機的模擬量輸入端,通過控制加氯機中執(zhí)行器的動作,控制水射器中的真空度,進而控制了加氯量的大小。加氯自動控制系統(tǒng)中還包括氯氣氣源的自動切換,漏氣自動報警和漏氯吸收裝置的自動控制。在加氯自動控制系統(tǒng)中,關鍵是對加氯機的控制。    自動控制氯系統(tǒng)可進一步配備計算機數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),以便實現(xiàn)加氯間無人值班目標。把出廠水中的余氯分析儀測定的數(shù)據(jù)送到加氯間,中心化驗室和調(diào)度室,以便值班人員可隨時監(jiān)測出廠水余氯值和調(diào)整余氯設定值。 3影響加氯自動控制的主要原因(1)采樣時間    采樣時間的長短,直接影響加氯的效果。為了達到自動控制的目的,要求氯氣經(jīng)充分混合后馬上檢查余氯值作為復合環(huán)控制的反饋信號。但現(xiàn)場中,有的工藝設計將混合接觸時間定的太長,對控制系統(tǒng)來說,即意味著純滯后時間的延長,造成測定結果不準確。因此,在后加氯的投加點和采樣點的選擇上,工藝設計時應充分考慮自動控制的要求。通常情況下,后加氯在清水池進水管上,在氯氣與水充分混合后應在盡可能短的時間內(nèi)取樣,水經(jīng)過加氯點到余氯分析儀處的水流時間一般不要超過5分鐘,在水與氯氣充分混合的前提下取樣時間越短越好??捎萌缦露N方法論縮短取樣時間:一是縮短取樣管的長度;二是加快取樣管中的水流速度如加大取樣水管排水分流管。(2)檢測設備    余氯分析儀的檢測值的正確性也是控制加氯的關鍵。由于余氯分析儀存在零點漂移,應定期進行校正。同時在軟件編制時,對信號數(shù)據(jù)的處理也可考慮濾波、穩(wěn)定等形式進行適當處理以增加數(shù)據(jù)的可靠性。(3)信號傳輸    主要是各底層設備的檢測信號要及時準確的傳輸?shù)絇LC中,然后進行處理?,F(xiàn)場中大都設備采用標準電流信號(0―20mA或4―20mA)。4 自動加氯系統(tǒng)的應用               

    南方某一水廠,以江水為水源,水廠原設計規(guī)模為6萬m3/d。工藝流程如下示:                  

    圖3 凈水工藝流程圖  采用如上所述的自動加氯控制系統(tǒng)。選用德國西門子公司生產(chǎn)的S7-200系列的可編程控制器PLC,它可靠性高,功能齊全,有豐富的編程指令,存儲容量相對較大,采用模塊結構,可根據(jù)需要配置不同的模塊。軟件設計采用西門子公司的STEP7 開發(fā)軟件。該軟件采用梯形圖及語句表設計語言,同時具有功能塊設計思想。采用結構化設計的思想,程序利用邏輯塊間的參數(shù)和數(shù)據(jù)傳遞控制過程。           經(jīng)過近一年的運行實踐證明,采用自動投氯系統(tǒng)可以實現(xiàn)加氯量的最佳工況。在原水水質及運轉工況等有微小變化波動時,人工控制難以進行精確和及時調(diào)節(jié),而自動投氯系統(tǒng)則能做到這點,說明系統(tǒng)的適應性更強,穩(wěn)定性更高。整個自動加氯系統(tǒng)完善、配置合理,自動化程度高。采用自動加氯系統(tǒng),大大提高了水質安全的可靠性,同時也減輕了工人的勞動強度,防止人為操作失誤,節(jié)約投加量。表1為2004年7月----9月凈水指標統(tǒng)計數(shù)據(jù)。                 

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表1 某水廠改造前后耗氯量對比時間江水平均濁度(度)出廠水平均濁度(NTU)自來水平均余氯mg/L制水量km3用氯量kg相對于同期節(jié)省藥量(%)七月550.80.91568141116八月500.81.01601160113九月480.81.01602160213    從表可看出,實行自動投氯系統(tǒng)后,每月可節(jié)約氯量約15%,在保證殺菌前提下,使投加量最小,不僅降低生產(chǎn)成本,而且水質安全性也得到提高。具在良好的經(jīng)濟效益和環(huán)保效益,同時有較高的投入產(chǎn)出比。


5 結論   


   水廠采用本自動控制系統(tǒng)以來,能有效地進行工作,系統(tǒng)運行穩(wěn)定,降低了氯耗,明顯地提高了水質,對保證設備的安全運行和保障生產(chǎn)秩序的正?;龠M設備優(yōu)化運行,提高生產(chǎn)效益和降低運行成本都帶來了許多好處,為企業(yè)創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟效益和社會效益。